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uasb是在反應器上部設置什么?

來源:環保設備     添加時間:2023-01-11 10:48:53

uasb是在反應器上部設置什么?

(1)污泥床污泥床位于整個UASB反應器的底部,污泥床內具有很高的污泥生物量,其污泥濃度(MI,SS)-般為40000~80000mg/I,。污泥床中的污泥由活性生物量(或細菌)占700/-80%以上的高度發展的顆粒污泥組成。正常運行的UASB中的顆粒污泥的粒徑一般在0.5~5.Omm之間,具有優良的沉降性能。其沉降速率一般為1.2~1.4cm/s,其典型的污泥容積指數(SVI)為10~20mI,/g。顆粒污泥中的生物相組成比較復雜,主要是桿菌、球菌和絲狀菌等。污泥床的容積一般占整個UASB反應器容積的30%左右,但它對UASB反應器的整體處理效率起著極為重要的作用。對反應器中有機物的降解量占到整個反應器全部降解量的70%~90%。

(2)污泥懸浮層污泥懸浮層位于污泥床的上部,它占據整個UASB反應器容積的70%左右。其中的污泥濃度要低于污泥床,通常為15000~30000mg/L,由高度絮凝的污泥組成,一般為非顆粒狀污泥,其沉降要明顯小于顆粒狀污泥的沉速,污泥容積指數一般在30~40mI./g之間,靠來自污泥床中上升的氣泡使此層污泥得到良好的混合。污泥懸浮層中絮凝污泥的濃度呈自下而上逐漸減小的分布狀態。這一層污泥擔負著整個UASB反應器有機物降解量的10%~30%。

(3)沉淀區沉淀區位于UASB反應器的頂部,其作用是使由于水流的夾帶作用而隨上升水流進入出水區的固體顆粒(主要是污泥懸浮層中的絮凝性污泥)在沉淀區沉淀下來,并沿沉淀區底部的斜壁滑下而重新回到反應區內(包括污泥床和污泥懸浮層),以保證反應器中污泥不致流失而同時保證污泥床中污泥的濃度。沉淀區的另一個作用是可以通過合理調整沉淀區的水位高度來保證整個反應器集氣室的有效空間高度而防止集氣空間的破壞。(4)三相分離器三相分離器一般設在沉淀區的下部,但有時也可將其設在反應器的頂部。三相分離器的主要作用是將氣體(反應過程中產生的沼氣)、固體(反應器中的污泥)和液體(被處理的廢水)三相加以分離,將沼氣引入集氣室,將處理出水引入出水區,將固體顆粒導入反應區。它由氣體收集器和折流擋板組成,只有三相分離器是UASB反應器污水厭氧處理工藝的主要特征之一,它相當于傳統污水處理工藝中的二沉池,同時具有污泥回流的功能,因而三相分離器的合理設計是保證其正常運行的一個重要內容。

UASB反應器的上部設置氣、固、液三相分離器,下部為污泥懸浮層區和污泥床區,廢水由反應器底部均勻泵入污泥床區,與厭氧污泥充分接觸反應,有機物被厭氧微生物分解成沼氣。液體、氣體與固體形成混合液流上升至三相分離器,使三者很好地分離,使80以上的有機物被轉化為沼氣,完成廢水處理過程。其優勢主要體現在顆粒污泥的形成使反應器內的污泥濃度大幅度提高,水力停留時間因此大大縮短,從而提高運行效率。

在長期上的設置是一個非常好的設置。

要設置功能選擇調節一下

不好意思,沒有看明白什么問題。

污水處理中厭氧工藝常見問題有哪些呢?

維拓環境 十萬伏特團隊為你解答。

污水處理中厭氧工藝常見問題如下:

問題1:我們有個厭氧池,正在調試,有五天沒有加面粉了,結果現在池子里的污泥變成黑色的了,而且還長了好多綠藻,怎么回事???該怎么解決?

回答:

厭氧池污泥黑色并無異常,不知出水指標是否有所異常波動呢?藻類的話,在液面清液可以看到,混合液內應該不會存在的。

問題2:一個很奇怪的現象,UASB出水COD4000,氨氮60,總氮120,PH6.5,經過好氧池后,COD500,氨氮幾乎沒有,總氮40,但是PH達到了8.3,這是為什么呢,不是硝化反應要消耗堿度嘛,PH要下降才對啊,怎么解釋呢?

回答:

1、要看看是長期如此還是最近才發生的,如果是長期如此,要考慮你的工業廢水水質情況?如果只是近期偶爾發生的話,多半是進水波動所致,比如說,你的總氮有下降,說明反硝化也發生了,且比較充分的發生了,如此會產生堿度,加之進水氨氮突然減低,硝化反應不明顯時,不但反硝化的堿度可以彌補硝化過程所需,甚至還有結余,導致出水PH上升。

2、另外還需考慮你檢測得PH值是否可靠,也就是PH是否經過嚴格校正了呢。

問題3:問題:造紙制漿廠的污水處理廠的管理。我公司制漿工藝采用中性亞硫酸鈉法。 中段水處理采用調節池,UASB,組合生化、生物濾池。 現在厭氧池出水COD持續1200左右,但組合生化池一點卻不下降,我們24小時持續爆氣,但含氧量一直維持在0.2-0.6之間,水體發黑。不知是什么原因,應該如何解決?

回答:

1、24小時曝氣不代表就曝氣充足了,還要看看曝氣能力是否滿足。

2、降低生化池的回流量看看是否有效。

問題4:我公司的具體情況如下:

1、工藝(含物化段):生產工藝:中性亞硫酸鈉法制漿。中段水處理工藝:調節池,UASB,組合生化(掛膜法),生物濾池。

2、水量(設計及實際)設計能力為3500立方,實際排水1000立方。

3、運行周期或頻率:持續運行。UASB為持續進水,70%的水回流,回流的水帶泥。組合生化池的進水也是持續。

4、進水水質概況:原水COD為1000至4000,每天波動比較大。BOD5我們不會做。PH值7到7.5之間。亞硫酸鈉含量0.2-1.2g/L。

5、出水水質概況:UASB出水1200至2100之間。好氧幾乎沒有降低。

6、各指標進出水處理效率:UASB有30%至45%的效果,組合生化池以前有,但現在10%左右效率。

7、活性污泥負荷F/M

8、活性污泥濃度MLSS

9、溶解氧控制水平DO:組合生化池出水好時DO在3到4之間,但現在只有0.4-0.5之間,怎么爆氣也上不來。

10、活性污泥沉降比S30:有去除效果時,SV30為5到7左右,但最近達20,因為我將二沉池持續回流。

11、污泥齡ts:不會算,但近20天沒有排泥。

12、營養劑投加依據及出水氮磷含量:每日調節池為磷酸二胺6公斤,組合生化池:磷酸9公斤,尿素10公斤,各池每天再加50公斤的豬糞。原水的C;N為1800;20;1.2。我不知道這是什么單位,也不知如何計算。

回答:

UASB作為前段降解設施,后段排放還是要依靠后段生化池的。目前沒有好的處理效果,請確認如下:

1、后段生化池回流要保持好,是連續的。

2、不管SV30是多少,排泥是需要的,排泥可以少排些

3、復核一下營養劑投加,看看是不是少了,按C:N=100:5:1核算。

問題5:由于操作人員的誤操作,導致UASB內的污泥全部被打入了好氧池內,現在好氧池內取樣做了SV,上清液很黑混濁,沉降速度慢,污泥變成了黑色。我在發現這個事故后,停曝氣,待好氧池沉淀一段時間后,把好氧池內的污泥排進UASB一部分。我現在是一次性把UASB流入的那么多量的污泥全回流過去還是慢慢的回流污泥至UASB呢? 接下來在操作上該怎么辦?

回答:

既然UASB的污泥流入了好氧區,就需要盡快的回流入UASB系統,由于厭氧污泥顆粒比重大,回流的混合液中,好氧部分還是會流出UASB的,而厭氧污泥顆粒會繼續留在UASB,如此對系統影響就不會太大,好氧池的話,回復遠比UASB要快,所以,重點是你的UASB。

問題6:我廠是果凍廢水,含糖高,一般進水COD就7000到8000,有時候到10000多,又很容易酸化,PH很難人工控制,問題出在2月份UASB池一直跑泥,自動調節PH循環泵又壞掉只能人工調節PH,從那時候開始COD開始上升,到現在還降不下來。停了好長時間沒進水,污泥濃度很低,但是可見顆粒污泥。沒產什么沼氣。投了一卡車污泥進去,回流內循環。經過2個禮拜多了,還是沒效果,水質更黃了,UASB液面有一層像鐵銹一樣的物質。但是還是沒什么去除率。不知道是何緣故?

回答:

你現在看到的顆粒污泥,受ph沖擊,處理效率降低了。有形無實,顆粒污泥培養時間長,所以恢復也慢,還需耐心恢復,否則,欲速不達。

問題7:在無進水情況下,UASB池池面氣泡減少,沼氣量很少。COD從700多降到200多了,明顯處于地負荷運行,CASS池污泥老化,在沒進水情況下曝氣產生的結果,不知為何?不曝氣我又怕好氧泥缺氧了。在這種情況下,應該如何處理呢?

回答:

不曝氣半天沒事,一天以上不曝氣就不好了, 特別是污泥濃度較高時。最好的方法是最低量維持。一般可以4小時停止,十分鐘開啟的方式來曝氣維持。

問題8:小弟淀粉廠內運行一套UASB系統, 於厭氧反應器前設一酸化池, 一般來說入水COD在16000mg/L, VFA 4500~5000mg/L ; 出水COD 900mg/L, VFA 120mg/L ; 但近日入水COD上升至20000mg/L, 而VFA卻從5000 mg/L漸漸上升至 8000mg/L (COD依舊維持在 20000mg/L左右), 出水COD 目前在 1500mg/L, VFA 200mg/L上下波動.想請教在COD穩定的情況下, VFA持續升高的原因, 是否是酸化不完全, 含有太多大分子酸所致? 對UASB系統來說是否會有不良的影響?

回答:

也稱不上高,主要你的進水濃度高了,自然在系統沒有跟上(適應增加的污染物濃度而被動增加微生物量)的情況下,你的出水污染物濃度會上升。從上升比例來看還是正常的。系統應該會自動修正的,隨后去除率也會有所提高。

問題9:我調試的是一個木材加工廠廢水,工藝是UASB+SBBR工藝?,F在UASB內進水COD為5000左右,PH7.5--8左右。出水COD2500--3000,PH在6.5左右。池內水溫16--20度?,F階段池內水力負荷為0.24m3/(m2.h),容積負荷為0.083KgCOD/(m3.d),污泥負荷數值沒法做,已滿負荷上水。后續SBBR池內PH7.5左右、SV25%左右,MLSS無條件檢測,生化池出水COD為350左右,F/M值肯定很高了,但因為MLVSS無法檢測,F/M具體數值不清楚。出水指標為COD≤100mg/L,請指教我這問題的關鍵所在,是不是UASB池內溫度低了,VFA積累。另外SBBR池內怎么處理才合適???

回答:

溫度卻是影響的UASB處理效果的,SBBR系統,如果進水是2500-3000,而出水是350的話,去除率也接近90%了,應該說不低了。

問題10:黃老吉生產廢水,生產工藝按原料配方調制,進水COD4000-6000,采用調節-UASB-中沉-SBR組合工藝,設有一臺從中沉到UASB的潛水回流泵,調了半年多都沒調好,容易酸化,調節池PH調到9了,UASB內的PH一直在5左右,SBR又是6.5左右;UASB出水COD也不太穩定,從1500-3000不等,這樣SBR出水就很難達標了;做沉降比觀察,污泥性狀不好,分離不明顯,色度比進水還高,明顯偏黃,一直沒法處理,是否廢水中有什么抑制成分,請教對此類廢水比較熟悉的有何良策?

回答:

UASB出水后是否可以再進行PH調節(投加氫氧化鈉),否則6.5的PH對SBR來說還是很難操控的。另外,根據你的出水SBR的污泥濃度是多少呢?如果污泥濃度低了或高了,對你的出水色度和去除率也有影響。

問題11:,最近調試的厭氧反應器出水帶泥特別多,測沉降比高達20%~30%,而且大部分都是上浮,表面污泥粘稠,量筒取厭氧罐各層取樣口,也是上浮有30%~40%,沉淀下去的也就10%以下。厭氧出水到一沉池,一沉池表面也是厚厚的一層粘稠泡沫,沉淀不下去,結果到好氧池,導致好氧泥量很多,最高SV達70%,溶解氧也消耗厲害,好氧排泥都排不過來了。這樣的狀況持續有一周多了。

回答:

應該是厭氧效果良好,產氣較多夾帶污泥上浮吧?這個和天氣、進水量等關聯。 如果一沉池漂浮物打碎可以下沉的話,估計流入后段生化池可以減少。

問題12:我們這是啤酒廢水的處理,工藝為初沉池-調節池-UASB-好氧池-二沉池,UASB厭氧池池容是3200立方,分為東西2組進行進水,設計的上升流速是0.9米/小時,可是現在問題來了我們的厭氧去除率總是會出現波動,有時候能穩定在80%以上,有時候又將下去了,進水的COD值正常在1500左右,有時候可能會低一些,進水流量根據生產情況在變動,我們厭氧系統有內循環泵,每次污水量不夠,我就會給加內循環,怎么才能讓厭氧系統穩定運行呢?另外,我們剛開始加在厭氧池的污泥濃度大概有3萬,現在東西組污泥濃度都有下降,不知道有沒有影響?

回答:

還是需要統計下分析數據,看看去除率低的時候,其他指標的狀況,以便建立關聯性,這樣就可以驗證去除率波動的原因。

問題13:對于厭氧生化系統來說,調節PH用鹽酸和硫酸哪個更好?

回答:

兩者過量投加都會對系統有抑制,但硫酸的抑制比鹽酸明顯,所以,如你所說,已鹽酸為主,但投加量不大的話,也可以投加鹽酸。

問題14:關于啤酒廢水的,因為啤酒生產一般分淡季和旺季,淡季的時候,主要是生產車間洗瓶水,洗車之類的,多數是廢堿液,所以到我們污水站的時候PH總是偏高,進集水井的時候PH能達到11以上,調節池就是8.3左右了, 所以一直在加酸,用量蠻大的, 進入厭氧系統一般控制在7-8,所以現在就是想解決淡季用酸量大的問題, 針對這個問題,我想了一下,覺得是否可以用管道把厭氧出水引進調節池, 因為正常都是調節池PH明顯高于厭氧出水的PH, 我自己也按1:1取樣做了混合PH測定, 發現,PH是有明顯降低的, 但是我又在考慮,一般厭氧出水里面COD值還有300-400左右,這些應該都屬于難降解的吧, 萬一進入調節池后,跟原水混合,會不會對厭氧系統有點影響呢? 這樣混合后,混合液的COD是會升高還是降低??? 調節池COD一般在1500左右,這種做法可取嗎? 混合液的COD不知道是升還是降?

回答:

焦點是回流后水量升高,是否會超過厭氧系統的水力負荷。至于混合液濃度是否會升高,我想你進水1500,回流液才400,自然混合后的cod會降低了的。至于難降解,你回不回流,在系統里都一樣,沒必要擔心的。

問題15:

1 明年我們的三相分離器需要整改,施工單位給出的方案是提升三相分離器的高度,這個難道就是氣提? 我不理解提升之后是為了做什么的,能達到什么效果?

2 由于我們的調節池需要清淤,所以想把厭氧進水給停了,其實在過年啊,之類的,都想給停了。厭氧系統能停多久,如果再次啟動,如何才能快速恢復到先前的狀態?

回答:

1、可以使水、泥氣分離更加徹底,具體要看是否你現有的高度通過設計復核高度不夠。

2、僅僅是清池,過年這樣級別的停止的話,沒有問題的,恢復也快的。

問題16:USAB出水帶污泥,取樣一段時間后,污泥全部能沉降,上清液也較清,把沉降的污泥倒入手中看,污泥為絮狀,帶毛邊的那種,沒有粒狀污泥存在。我個人覺得這種帶泥現象不要緊,不知是否正確? UASB進水COD在2000左右,今天取UASB出水分布進行上清液和泥水混合檢測,上清液COD在354mg/l,泥水混合的COD在1330mg/l。系統只在白天運行,晚上不進水。

回答:

顆粒污泥形成需要時間,不知你培養多久了。如果在過程中的話,那就繼續觀察。

問題17:我廠好氧前用的是改良IC,但調試幾個月仍不見好,反反復復,現在在監測中,發現一個溶解氧的問題。為降低進水COD,采取少量進水+大量循環的方式,但循環過程造成氧氣的混入,測定循環水的DO在2.5PPM左右,IC出水的DO在0.7PPM左右,從塔上落下來就變成了1.27PPM,這個系統正常嗎?DO會是致命因素嗎?

回答:

IC反應器以厭氧菌為主,溶解氧控制不好肯定調試不好的。另外流速也要控制好避免污泥流失。

厭氧降解率低,有何方案解決

 


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